A076E型清棉機,由于機件材質(zhì)差,運動副相互磨損嚴重,使用不到半年,自動送杠與自動生頭機構(gòu)多次失靈,造成車間回花增多,成卷率下降。
為了機器正常運行,就需頻繁更換已損零件,增加了機配件消耗和修機工的勞動強度。同時,由于機構(gòu)的零件數(shù)目多,更換麻煩,需較長時間停車,使生產(chǎn)受到嚴重影響。去年2月我們對該機構(gòu)進行了改造。
具體措施是:(1)變棉卷羅拉下動作為羅拉上動作;(2)用8 kg電磁鐵替代釋壓凸輪機構(gòu)完成釋壓動作;(3)電磁鐵電源與壓鉤電機并聯(lián)連接,保證電磁鐵動作與壓鉤電機同步。這樣不僅很好地完成了機構(gòu)的釋壓動作,還省掉了輔助軸及軸上全部零件(隨車圖紙件號14~100)。
電磁鐵安裝方法:電磁鐵固定在右墻板離腳踏150 mm處;鐵芯作用于腳踏板上離剎車踏板280 mm處。
改造后經(jīng)半年多運行,電磁鐵釋壓動作準(zhǔn)確可靠,未有一次失靈。改造后機構(gòu)與改造前相比結(jié)構(gòu)簡單,維護方便。成卷率也提高了近5%。機物料消耗明顯降低。另外,這種方法已在兄弟廠推廣應(yīng)用,受到了好評。
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